5245660 发表于 2018-8-23 10:14:09

2018超长冻结斜井机械化配套方案的探讨及实施

  摘 要:以月度期望指标验算每班的矸石量,确定无轨胶轮车的型号,通过无轨胶轮车的后帮高度,结合电机滚筒的抛洒曲线,确定了第二运输机电机滚筒的高度。于是该文主要介绍了工程概况,简单介绍了地质及冻结方案,提出了掘进及配套方案,重点分析了采用EBZ160综掘机掘进,定制二运转载,无轨胶轮车出矸,内、外壁采用滑模台车,混凝土输送泵浇筑采用该方案需要解决的诸多问题,然后针对这些问题,提出了有效的解决对策,最后给出了施工组织与进度展示。以供同行们进行参考借鉴。
  关键词:综掘机 混凝土输送泵 全国纪录 配套方案
  1 工程概况
  袁大滩井田位于陕北侏罗纪煤田榆横矿区东北部,榆溪河以西,无定河以北,古长城西北处。井田东距榆林市约20 km,井田面积231.1 km2,行政区划隶属榆林市榆阳区小纪汗乡、巴拉素镇及芹河乡。由陕西中能煤田有限公司投资建设,中煤西安设计工程有限责任公司设计施工总承包。
  袁大滩煤矿采用立井+斜井混合开拓方式,中十冶承建副斜井井筒工程,该井筒技术参数如表1所示。
  2 地质及冻结方案简介
  由于副斜井井筒的静水位为-1.5~ 1.8 m,根据业主提供的地质报告显示,井筒按原设计方案向前施工,第四系风积沙厚度为99.8 m,井筒穿越强含水砂层长度超过1200 m,无论采用何种掘砌方案,成本均超控。按照多次专家会议论证,结合补勘资料,斜井井筒于里程点0+250.3 m处完成184转向,采用冻结方案进入基岩段,第四系风积沙厚度为65 m,冻结垂深为16.127~90.433 m,即基岩上平面距井筒荒顶板10 m,斜井冻结长度降至661.091 m。
  冻结每40 m分为一段,每段设置封头孔,共设置17排中排冻结管。井筒荒径外侧固定距离设置边排孔,根据冻结深度、地下水的流速以及冻结开机至交圈时间的验算,以控制掘砌开始时间。每排中孔分为3个,井筒荒径内均匀布置,主管除井筒荒断面内采用133无缝钢管,外侧包裹保温材料实行保温冻结外,其余均采用89无缝钢管作为回路,采用内嵌式PVC管作为去路。
  每一段的荒径以外、底板、顶板的有效冻结壁厚度分别为3.5 m、4 m、6 m。
  3 掘进及配套方案的提出
  (1)采用7655凿岩机普通钻爆法掘进,扒渣机出矸,无轨胶轮车运输出井,满堂架支设碹胎,人工上料浇筑。
  该方案为传统方案,经过初步验算,月进度为15~20 m,且安全得不到保证,工人劳动强度极大,效率极其低下,质量得不到有效的控制,直接否决。
  (2)采用EBH90双滚筒综掘机掘进,铲车出矸,满堂架支设碹胎,人工上料浇筑。
  经过初步验算,月进度为25~30 m。由于冻结段断面大,采用上述综掘机掘进时,纵向掘进需要分台阶,横向掘进需要多次定位,并且在冻结段内未设置调车硐室,掘进及出矸效率极其低下。满堂架支设碹胎,人工上料浇筑,该方案同上,安全得不到保证,工人劳动强度极大,效率极其低下,质量得不到有效的控制,直接否决。
  (3)采用EBH90双滚筒综掘机掘进,铲车出矸,内壁采用滑模台车,混凝土输送泵浇筑。
  经过初步运行验证,月进度能够达到30~35 m。由于冻结段断面大,采用上述方案掘进及出矸效率同上。但采用滑模台车和混凝土输送泵,质量得到有效控制,工人劳动强度大大降低。
  (4)采用EBZ160综掘机掘进,定制二运转载,无轨胶轮车出矸,内、外壁采用滑模台车,混凝土输送泵浇筑采用该方案需要解决以下诸多问题:
  ①综掘机的自重和冻结底板强度的匹配,和井筒内底板已割除冻结管的覆压问题;
  ②综掘机对冻结管的扰动问题;
  ③控顶距的控制问题;
  ④掘进、支护中的定向问题;
  ⑤定制转载二运的长度和段长的控制,以及机尾高度和无轨胶轮车的装载匹配问题;
  ⑥内壁墙部钢筋对外模台车的影响问题;
  ⑦内、外模台车门洞的预留规格问题,需满足转载二运和无轨胶轮车的运行问题;
  ⑧内、外模台车的距离控制,以及混凝土输送泵的距离控制问题;
  ⑨各工序穿插、平行施工控制,提高机械化配套效率的问题。
  虽然有上述诸多问题,但综合机械化程度高,从掘进、运输、支护等各方面全部实现了机械化作业,经初步推演,月进度能够达到50~55 m,并且具有以下几个优点:
  (1)采取一定的措施对冻结体的稳定性无影响,提高了施工安全。
  (2)采用一定的掘进方案,支护能及时到位,能够解决控顶距的问题;
  (3)降低了工人劳动强度,极大提高了人工工效;
  (4)巷道成型规整,几乎没有超挖现象的发生。
  为保证施工质量及施工安全,我们比对了各项配套方案,决定采用第四)项掘进及配套方案。
  4 问题的解决
  (1)通过和冻结单位的沟通,进行的科学的验算,计算出冻结底板在接地履带范围内能够承受的最大单位压力,来反推验证综掘机的接地比压,最终确定EBZ160综掘机完全可以在冻结底板上运行。为保证履带不覆压底板已割除冻结管,在履带行走前,人工采用风镐将冻结管周围的冻结体向设计荒底板多挖掘200,挖掘半径以满足氧气割除为前提即可。
  (2)加强对综掘机司机的培训,加强班长、带班项目部领导的安全专盯工作,掘进机的炮头只许在冻结管之间运行,规范操作,不得触碰冻结管,防止对冻结体产生扰动。
  (3)由于井筒设计断面高度较高,综掘机一次定位高度达不到设计高度,采用正台阶法掘进,每次掘进上台阶长度为6 m,掘进到位后,进行下台阶刷底工作,一次刷掘到设计底板,为减少人工刷帮量,最小控顶距为2 m,最大控顶距为8 m。
  (4)采用激光进行方位及坡度的控制,顶、两帮各一道共三道激光,保证了井筒掘进的规整及成型,解决了掘进、支护的定向问题。
  (5)经过方案的反复验证及推演,结合综掘机的长度,循环段长以及平行操作空间,确定第二运输机的长度为15 m。以月度期望指标验算每班的矸石量,确定无轨胶轮车的型号,通过无轨胶轮车的后帮高度,结合电机滚筒的抛洒曲线,确定了第二运输机电机滚筒的高度。
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